振動研磨廢水處理新方案! 處理廢水同時達成汙泥減量~!! 機能性混凝劑應用 PART 1
振動研磨廢水處理新方案! 處理廢水同時達成汙泥減量~!! 機能性混凝劑應用 PART I
廢水處理不再倚靠石灰,大幅降低汙泥清運價格波動的隱憂~
振動研磨是利用磨料、加工液研與磨劑放入振動機中,利用振動相互摩擦的原理將欲處理的工件表面平滑化,去除原本粗糙凹凸的表面。而振動研磨廢水主要含有大量拋光化合物的介面活性劑,油和附著在金屬加工產品上的拋光助劑混合。然而,一開始所添加的各種藥液隨然有助於工件表面的平整性,卻在後端廢水處理上造成絮凝困難,COD偏高等難以處理之問題。
▲一般振動研磨廢水常使用廉價的石灰做為主要處理方案,衍生大量汙泥與後段清運的問題。
公隆化學引進經濟可行的歐美複合混凝技術,針對振動研磨廢水成分進行瞭解後(研磨材料、防銹油、拋光液、其他添加劑),提出相對應且操作方便的處理方法,有效解決含油高、難以絮凝的困擾。以下有兩實際案例:
台中手工具製造廠研磨廢水以機能性混凝劑取代大量石灰
振動研磨廢液每日約15噸,使用石灰處理該股廢水,使用量約每天100公斤。該處理方式產生大量由石灰產生的汙泥,將面臨汙泥清運費用漸增與去化管道漸少的困境。使用機能性混凝劑處理方案,可針對振動研磨所添加的研磨液與添加劑進行有效處理,添加量相對較少,發揮系統的絮凝功能,有效固液分離。兩方案比較如下表:
石灰處理方案 | 機能性混凝劑處理方案 | |
添加量 | 33 KG/噸 | 5 KG/噸 |
汙泥量 | 約18 噸/月 | 約8 噸/月 |
操作方式 | 粉體添加,人工倒料 | 液體添加,定量泵控制 |
藥劑貯存 | 占地大,約18棧板/月 | 占地小,約2棧板/月 |
▲上圖為實際處理結果,左杯為原液,右杯為添加機凝性混凝劑之處理結果。
台中金屬加工廠以機能性混凝劑取代氯化鐵
該加工廠主要有承接振動研磨、噴砂、拋光研磨等金屬加工業務,而其中振動研磨每日約產生8噸廢水。原處理方案為添加大量氯化鐵,將研磨雜質與研磨添加劑絮凝,隨之而來的是大量的鐵系汙泥,每月付出沉重的汙泥清運費用。機能性混凝劑可針對研磨廢液中的成分進行處理,並免添加過多處理效率差的混凝劑,衍生大量汙泥。比較表如下所示:
氯化鐵處理方案 | 機凝性混凝劑處理方案 | |
添加量 | 40 KG/噸 | 5 KG/噸 |
汙泥量 | 約13 噸/月 | 約6 噸/月 |
操作方式 | 定量添加,需避免處理水色 | 定量添加,處理水色透明 |
藥劑貯存 | 需求大,需頻繁請槽車打藥 | 需求小,約1棧板/ 月即可 |
▲上圖為實際處理廢水,左杯為氯化鐵處理方案,右杯為機能性混凝劑處理方案產生之汙泥與上清液。
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